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单面板PCB断铜不良一直像牛皮癣一样,时不时冒出来几个,有些不良甚至流入到市场客户端,造成恶劣影响,以下分享一个市场退回PCB断铜不良改善报告。 0 f9 c& u0 Q( m, G* V7 V' E* ]; l4 H
兹有我司 4143 料号P CB板,在市场反馈中存在断线异常,我公司接到此反馈后,各级领导第一时间行动,对生产现场进行相关排查跟进,消除各工序隐患,杜绝不良品再次流入贵司。 现对不良批次的相关调查及改善措施汇报如下: 一:客户反馈内容 市场投诉整机上盖无加热功能2pcs,生产批号:18072308 分析为PCB板排线处HBOT线路断铜,物料不良,厂家:,周期:1827,编码4143, 二:库存调查 经对仓库排查,1827 周期已经完成出货,暂无库存品; 即刻通知市场部门联系贵司来料仓,将此批次物料退回。 三:投产订单查询 经调查投产记录,1827 周期为2018-7 月上旬生产,订单总数为5000pcs,见投产记录: , m1 M* V8 G' p
4 [4 `, p( c" Q0 \+ f四:不良原因分析 不良样品显微镜观察,线路有缺口,褪掉绿油后发现缺口位有铜丝连接。从生产工艺分析,单面板采用丝网印刷线路图形,是印刷阶段垃圾粘附到线路图形上,造成垃圾处油墨不干或蚀刻时被液体冲走,造成全部或部分的铜面无油墨覆盖,形成完全断路和部分断路(缺口,乃至少量铜丝连接,即为暗断)。 2 q2 l4 k" r- ^% [
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五:改善对策 为解决线路暗断缺陷,公司一直努力从原材料、生产过程以及检验设备方面着手进行改善,具体有以下几点: 1. 来料覆铜板铜面不良:严格按照IPC标准收货,对铜箔凹点,板边毛刺大的原材料退回供应商改善。 2. 为解决开料后板边藏匿板屑颗粒隐患,公司已经全部改用界板机进行切料,并在今年下半年7 月中,特增购全自动刨边机对板边做打磨,从基板开料源头减少板屑颗粒垃圾对线路质量的影响。生产印刷前抛光板、收板各环节发现无刨边处理,退回开料挑选返工后再交下工序生产; 3.线路印刷工序,为防止板屑异物造成线路缺损继续落实粘尘滚辘进行清洁板面; 4.为了提升测试效率,提高质量控制水平,减少人为不可控等因素,容易导致不良品流出,公司年逐年增购自动测试过模一体机,对手工测试机进行替换。
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六:改善效果 通过以上各项措施的落实执行,前期电测工序通过对改善前后测试数据来看,线路开短路得到很大的改善。自7 月下旬增加界板开料、刨边打磨之后,开短路ppm 下降50%,控制水平较为平稳 。 # U9 X9 q* O0 T) w* v8 D
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以上就是整个改善过程,总结起来主要就以下几点,界板机、磨边、印刷工序粘尘、自动测试。我一直强调需要对电测工序监控,要有品质预警线,测试直通率低于预警线时需停机排查原因,如果排查确实为产品异常导致不良率高,需评估风险,已测试合格产品是否会存在风险。断铜不良需要坚持长期改善,所以需要长期统计监控电测工序开短路PPM。 ; L& `; N6 r$ E/ L: H3 j0 C
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